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某污水厂准Ⅳ类水提标改造分析某污水处理厂,设计规模为16万m3/d,原生化段采用A/A/O工艺,尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。该污水厂经提标改造,要求在设计进水水量不变的情况下,尾水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(2015年征求意见稿)的特别排放限值,即准IV类水标准。 2技术路线与设计方案 生物池由A/A/O三段式改为五段Bardenpho强化TN去除,好氧段投加填料形成MBBR工艺用以弥补五段式分隔带来的好氧硝化池容不足,新建反硝化滤池作为出水达标的保障。 工艺优势表现在: 1)工艺流程设置合理,充分发挥了二级生物处理的作用,Bardenpho-MBBR工艺可以保证出水COD、BOD、氨氮及TN指标的达标,深度处理确保TP及SS达标即可; 2)采用Bardenpho-MBBR工艺在确保TN达标的前提下,可以充分利用原水碳源,减少外投碳源用量; 3)MBBR工艺具有较强的抗冲击性,在进水水质水量波动较大的情况下,也能很快恢复系统的稳定性; 4)在设计中反硝化滤池无需考虑大量的TN去除,仅考虑在极端条件下的情况即可,进一步降低了占地面积。在保证TP及SS的前提下,控制指标较少,操作运行简单,且无碳源泄露等风险。 5)投资及运行成本较低。 生化段改造方案 生化段原有厌氧区和缺氧区不变,将好氧池根据设计方案进行重新划分为OAO,将原A/A/O工艺改造为A/A/O+A/O(Bardenpho工艺);第一级好氧池投加SPR-2型悬浮载体形成MBBR泥膜复合工艺,填料直径为25mm±0.5mm,高10mm±1mm,挂膜后比重与水接近,有效比表面积大于620m2/m3,符合《水处理用高密度聚乙烯悬浮载体》(CJ/T461-2014)行业标准[7];好氧MBBR区域采用微动力混合池型,该池型具有水力条件好、无水力死角、无需推流器等特点,本项目采用微动力混合池型可节省16台专用推流器,以及每年84.096万元的电费,大大降低了投资和运行能耗。采取逐池改造的方式,不影响污水厂的正常生产。 1)采用Bardenpho-MBBR工艺对污水厂进行提标改造,生化段出水COD、氨氮、TN均值分别为18.80gm/L、0.27mg/L、8.43mg/L,稳定达到地表准IV水标准,生化段出水TP均值0.48mg/L,良好生物除磷大大减轻了深度处理负荷; 2)采用Bardenpho-MBBR强化了系统对TN的去除,TN去除率达到65.91%,是改造前的一倍;TN去除的提升,主要在于前置缺氧脱氮效率的提高、好氧区的SND过程以及后缺氧的内源反硝化过程,好氧区的SND带来的TN去除占整个工艺对总氮去除的20.0%; 3)悬浮载体对硝化细菌的筛选和富集具有重要作用,填料上微生物对硝化过程的贡献率达到85%;填料上反硝化菌占比约6.46%,填料本身的缺氧/好氧分层为SND过程提供了微观保证,有效降低了碳源投加,提高了TN的去除率; 4)MBBR工艺采用微动力混合池形,相比循环流动池型,可以节约专用推流器至少16台,每年节省运行费用84.096万; 5)Bardenpho-MBBR工艺采用“镶嵌”原理实现原池改造,处理效果稳定,适用于污水厂地表准IV水尤其是对TN有严格排放要求的污水厂升级改造。 本文转摘自中国给排水,智创兴邦全国统一免费服务热线:400-808-3396 上一篇医院污水的危害下一篇污水处理成本高不是不处理的理由 |